寶武集團中南股份韶鋼工程設備制造事業(yè)部輥樣車間以“三崗”活動為平臺,嚴控成本,精細管理,不斷深化班組建設,提高班組自主管理能力和創(chuàng)新能力,使修舊利廢成為激發(fā)班組員工創(chuàng)先爭優(yōu)的內(nèi)生動力。
修舊利廢 挖潛出“實招”
因生產(chǎn)廠軋材工藝及輥環(huán)孔型的修改,造成部分金剛石砂輪孔型不符而無法使用,處于閑置狀態(tài)。
輥樣車間積極響應公司“降本增效、修舊利廢、節(jié)支降耗”理念,帶領班組把修舊利廢作為常態(tài)化工作,變廢為寶,堅持“能用不領新、能修不舍棄”,為確保達到修整后質(zhì)量使用標準,輥樣車間把修舊利廢活動打造成技術培訓的平臺,積極引導班組員工用自己的聰明才智,使閑置金剛石砂輪發(fā)揮出原有的價值,節(jié)約成本20余萬元。
巧解難題 降本又提質(zhì)
在備輥銑、刻螺紋槽加工過程,常發(fā)生崩刀,刀具損耗急增,加工成本大增;崩刀后造成廢槽,無法滿足高線盤螺軋制生產(chǎn)備輥加工需求。
針對輥環(huán)銑刻加工刀片損耗嚴重的問題,機床主操余志紅根據(jù)小規(guī)格盤螺輥環(huán)加工特性,對刀具及加工工藝進行合理改進,有效解決了輥環(huán)銑刻加工壓力。
針對輥環(huán)銑刻加工效率低,加工質(zhì)量不穩(wěn)定問題,他通過不斷調(diào)節(jié)加工程序和設備參數(shù),總結(jié)出一套針對小規(guī)格盤螺輥環(huán)銑刻加工的合理參數(shù),將加工效率提升了30%,工件質(zhì)量合格率提高了3.2%。
輥環(huán)加工工藝技術的改進解決了小規(guī)格盤螺輥環(huán)銑刻加工方面的生產(chǎn)瓶頸和質(zhì)量問題根源,有效降低刀片損耗,年節(jié)省刀片采購成本10余萬元。
技術創(chuàng)新 提效有“絕活”
寶武杰富意采用KOCKS三輥式軋制,該輥環(huán)加工難度較大,而且輥環(huán)不好測量,多個精度尺寸難以保證,而且加工余量大、耗時長,僅粗車加工部分就需3個多小時。
產(chǎn)品的裝夾也是個非常棘手的事情,需反復裝調(diào)和打表定位,特別是在精車工序的裝夾上就得花上20分鐘以上,將輥環(huán)的外徑降到要求直徑,加工時,出現(xiàn)輥環(huán)崩邊,廢刀十分嚴重的情況,大余量加工造成刀片損耗嚴重,加工質(zhì)量難以保證,加工效率大打折扣。
面對新設備、新工藝,班長李旭斌看在眼里,急在心上,產(chǎn)品剛投產(chǎn),就按捺不住了,找上軋輥管理員、技術員反復磋商,從工藝及裝夾兩個關鍵點下功夫,仔細分析,在舊的工藝上查漏補缺,取其精華去其糟粕,并自行設計了一套工裝方法。
通過一個月的調(diào)試與驗證,加工效率提升51%;裝夾效率提升60%,還大幅度提升了產(chǎn)品的質(zhì)量,成功解決三輥尺寸難保證的難題,同時在刀具消耗方面每年可節(jié)約近6萬元。(李書紅)