近日,鄂城鋼鐵公司煉鐵廠堅(jiān)持問題導(dǎo)向,積極發(fā)動(dòng)全員開展現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng),解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問題,推動(dòng)生產(chǎn)高效穩(wěn)定順行。
“強(qiáng)化出鐵”改善
高爐生產(chǎn)過程中,出鐵是重中之重。爐外出鐵過程中,泥套下沿容易結(jié)渣,造成泥套侵蝕燒缺、冒泥,影響出鐵效率。
針對(duì)此問題,高爐車間1#高爐開展?fàn)t前冒泥專題會(huì)研究,提出改善措施。通過加強(qiáng)出鐵口維護(hù)管理,嚴(yán)格落實(shí)維護(hù)泥套制度,及時(shí)開展“強(qiáng)化出鐵”勞動(dòng)競(jìng)賽,調(diào)動(dòng)員工積極性,讓職工參與到改善和降低冒泥的工作中去,助力工作取得實(shí)效。
10月份以來,高爐鐵口冒泥次數(shù)大幅減少,生產(chǎn)效率明顯改善,日均鐵產(chǎn)量穩(wěn)中向好。
“M1皮帶機(jī)尾污水”改善
噴煤車間M1皮帶與原料車間卸一皮帶并排一起,在M1皮帶機(jī)尾共用一個(gè)出口,日常衛(wèi)生清理難度較大,且會(huì)造成原煤損耗,是個(gè)亟待解決的老大難問題。
噴煤車間骨干聯(lián)合皮帶班,想出解決辦法和改善措施,利用全員改善日活動(dòng),迅速實(shí)施改造。改造后,改善了現(xiàn)場(chǎng)安全操作條件,降低了原煤流失的損耗,助力降本增效。
“1#TRT冷卻水管滲水”改善
1號(hào)TRT冷卻水系統(tǒng)管道由于投入使用時(shí)間較長(zhǎng),管道磨損、銹蝕,導(dǎo)致冷卻水滲出,浪費(fèi)水資源,影響TRT機(jī)組正常運(yùn)行。
TRT班組積極想辦法,通過對(duì)TRT冷卻水管道進(jìn)行堵漏、加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)巡檢等措施,有效解決水管滲漏問題,保持TRT機(jī)組穩(wěn)定順行。(蔣安建、李強(qiáng)、何起龍)