“高線車(chē)間、棒線車(chē)間軋制6.0盤(pán)螺品種時(shí),可采用一臺(tái)打包機(jī)生產(chǎn),預(yù)計(jì)每年可節(jié)約8.42萬(wàn)度電,節(jié)約成本45500元?!?/span>
“將棒線收集區(qū)與冷床兩個(gè)單獨(dú)的液壓站合并成一個(gè)液壓站,可以減少一臺(tái)90KW電機(jī)運(yùn)行,根據(jù)作業(yè)率測(cè)算,每年可節(jié)約用電31.6萬(wàn)度,節(jié)約成本167500元?!?/span>
“棒線1#夾送輥長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),如果改造采用連鎖控制,發(fā)生故障2#飛剪啟動(dòng)時(shí)夾送輥才自動(dòng)投入,每年可減少電耗3.08萬(wàn)度,節(jié)約成本16600元?!?/span>
近日,方大萍安鋼安源軋鋼廠啟動(dòng) “節(jié)能金點(diǎn)子”方案,發(fā)動(dòng)全員,群策群力,征集節(jié)能合理化建議,收到可行性節(jié)能建議32條,經(jīng)過(guò)對(duì)每一項(xiàng)節(jié)能措施進(jìn)行細(xì)致的論證和效益測(cè)算,預(yù)測(cè)節(jié)能降本成效可觀。
為進(jìn)一步降低能耗,節(jié)約成本,方大鋼鐵安源軋鋼廠將節(jié)能降耗指標(biāo)直接與主管科室、車(chē)間管理人員掛鉤、與員工收入掛鉤,完善能耗管理體系,形成“全員重視、全員參與”的良好氛圍。
該廠重新對(duì)《節(jié)能指南》和《能源管理考核辦法》進(jìn)行修訂評(píng)審,優(yōu)化整合,使之與生產(chǎn)實(shí)際相匹配。加大宣傳力度,組織全員學(xué)習(xí)最新版《節(jié)能指南》,從改變員工日常操作中浪費(fèi)能源的陋習(xí)開(kāi)始,增強(qiáng)員工的節(jié)能意識(shí)。一是牢固樹(shù)立“抓節(jié)能降耗要像抓安全一樣常抓不懈”的意識(shí),在生產(chǎn)、辦公區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)用電設(shè)備控制與管理,大到軋機(jī)電機(jī),小到電腦、空調(diào)和飲水機(jī),杜絕設(shè)備空運(yùn)行和不合理待機(jī);二是專(zhuān)業(yè)主管科室加強(qiáng)氣、水供應(yīng)系統(tǒng)的檢查,加強(qiáng)對(duì)消耗數(shù)據(jù)的“敏感度”。班組、車(chē)間、分廠逐級(jí)對(duì)能耗情況進(jìn)行自檢,開(kāi)展能耗管理評(píng)比,及時(shí)對(duì)能源浪費(fèi)情況進(jìn)行整改。車(chē)間班組努力攻打有效作業(yè)率,減少工藝和設(shè)備故障,實(shí)現(xiàn)設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn)。減少浪費(fèi)行為,嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏”, 一道道擰緊能耗閘門(mén),形成節(jié)能管理全覆蓋的高壓態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化工藝操作,推行設(shè)備改造,大力推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)和工藝新技術(shù),廣泛開(kāi)展節(jié)能降耗合理化建議征集活動(dòng),對(duì)可行性建議實(shí)行重獎(jiǎng),深挖節(jié)能潛力,達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。(吳琦)