江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司建設(shè)有20萬(wàn)噸/年鋼渣預(yù)處理生產(chǎn)線用于處理煉鋼過(guò)程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐渣、精煉渣、鑄余渣等冶金渣。
生產(chǎn)線采用上部打水坑悶工藝,系統(tǒng)組成包括三個(gè)悶渣池(內(nèi)部?jī)舫叽?×5×5m)、配套循環(huán)水池及配套濕法除塵器系統(tǒng)。
改造前悶渣系統(tǒng)存在悶渣時(shí)間長(zhǎng)(約10小時(shí))、耗水量大(單池悶渣耗水約100t)、熱悶后的鋼渣大塊較多、鋼渣含水率高等問(wèn)題,且由于悶渣粒化效果不好,二次生產(chǎn)線破碎磁選后的尾渣金屬鐵含量偏高(2-3%),造成金屬鐵資源的流失。
底部注水悶渣工藝是在傳統(tǒng)上部打水悶渣工藝的基礎(chǔ)上優(yōu)化改進(jìn)而來(lái),該工藝具有悶渣效率高、鋼渣?;Ч?、無(wú)爆炸安全隱患、配合合理的二次破碎磁選工藝金屬鐵MFe含量可以穩(wěn)定控制在1%以下等優(yōu)點(diǎn)。
山西物元冶金材料科技有限公司是一家專業(yè)從事鋼渣處理的科技公司,在鋼渣處理及運(yùn)維領(lǐng)域深耕多年,該公司在底部注水悶渣工藝的設(shè)計(jì)和運(yùn)維方面經(jīng)驗(yàn)豐富。江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵9月份通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定由山西物元公司承接該項(xiàng)目的改造施工。
該改造項(xiàng)目從9月底簽訂合同到11月25日正式投產(chǎn)運(yùn)行,前后歷時(shí)兩個(gè)月,施工期間利用悶渣池空閑時(shí)間進(jìn)行改造不影響正常悶渣生產(chǎn)。
改造后的悶渣池悶渣時(shí)間縮短,熱悶后的鋼渣?;Ч?、含水率低,完全滿足后續(xù)二次生產(chǎn)線破碎磁選的生產(chǎn)要求,整個(gè)悶渣過(guò)程全流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制一鍵悶渣。
該改造項(xiàng)目改造后具體指標(biāo)如下:
1)改造后高溫紅渣可直接入池,不會(huì)出現(xiàn)可燃?xì)怏w富集爆炸等問(wèn)題;
2)用水量比原工藝減少約1/2,噸渣耗水量約0.3t水;
3)改造后悶渣總時(shí)間約4.5小時(shí),熱悶后的鋼渣無(wú)紅渣、干渣等未悶透現(xiàn)象,熱悶后的鋼渣粒徑小于25mm的鋼渣占比不低于70%;
4)熱悶后的鋼渣配合現(xiàn)有的鋼渣二次破碎磁選工藝,尾渣中金屬鐵含量可控制在MFe≤1%;
按照每年20萬(wàn)噸鋼渣處理量估算,回收約2000噸金屬鐵(按照2000元/噸估算),每年可為長(zhǎng)強(qiáng)公司總共創(chuàng)造約400萬(wàn)的經(jīng)濟(jì)效益。
圖 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司
圖 熱悶前的高溫紅渣
圖 熱悶后的鋼渣