陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠2#高爐2條鐵溝,自生產(chǎn)以來,東、西場鐵溝40天澆注一次主溝,頻繁澆注鐵溝影響2#高爐產(chǎn)量,針對這一問題,煉鐵廠通過研討攻關(guān)、對標(biāo)查改、質(zhì)量提升等,全力提高鐵溝通鐵量,讓成本大幅降低。
研討攻關(guān),全力大保障
2019年以來,煉鐵廠組織召開3次鐵溝通鐵量技術(shù)攻關(guān)小組會議,成立了以煉鐵廠主管領(lǐng)導(dǎo)為組長,以2#高爐爐長、爐前技師、鐵溝承包商技術(shù)員、施工隊(duì)長等為組員的技術(shù)攻關(guān)小組,明細(xì)攻關(guān)小組成員的職責(zé),指定專人督辦跟蹤,為項(xiàng)目攻關(guān)提供了有利條件,全力保障高爐穩(wěn)產(chǎn)順行。
對標(biāo)查改,助力技術(shù)大提升
為提高鐵溝通鐵量,2019年1-5月份,公司分批次組織相關(guān)技術(shù)人員赴龍鋼公司、山西建龍、福建三鋼等企業(yè)進(jìn)行專題對標(biāo)學(xué)習(xí),形成5項(xiàng)次分廠內(nèi)部對標(biāo)提升項(xiàng)目,制定3項(xiàng)次鐵溝澆注工藝質(zhì)量控制要求,進(jìn)一步規(guī)范鐵溝澆注工藝。
嚴(yán)把質(zhì)量,打通最后“一公里”
針對前期存在的鐵溝澆注料成分波動大、現(xiàn)場施工精細(xì)化管理不足、人員技能水平層次不齊的現(xiàn)狀,煉鐵廠通過與供應(yīng)商的通力配合,積極主動開展工作,對進(jìn)廠的每批鐵溝澆注料進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn),對施工過程中的加水量、攪拌時間、震動時間、烘烤溫度及時間等進(jìn)行了量化把控,同時指定爐前技師、爐前大班長全程督辦跟蹤澆注施工過程,確保整個鐵溝澆注質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
截止8月份,煉鐵廠2#高爐西場主溝一次性通鐵量同比增長4.23萬噸,東場主溝通鐵量同比增長4.24萬噸。