“高級定制”減速機,釋放潛力破難題
棒三線18架減速機主要用于小規(guī)格螺紋鋼成品軋制,由于設(shè)計為平立交替型式,結(jié)構(gòu)復雜,維護工作需要消耗大量的時間和人力,在14米/秒的軋制速度時故障率高,影響了生產(chǎn)節(jié)奏。針對此問題,技術(shù)人員與減速機廠家多次溝通、學習。在找到故障原因后,決定對減速機重新設(shè)計選型,根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備的實際情況量身定制,把原有的平立交替式改為平式減速機。平式減速機結(jié)構(gòu)簡單,維護起來非常方便,且故障率低,在高速軋制時,減速機運行平穩(wěn),不僅節(jié)省人力物力,且有效保障了生產(chǎn)節(jié)奏,每年可創(chuàng)效約36萬元。
大刀闊斧改剪刃,突破指標瓶頸期
冷剪是剪切鋼材的關(guān)鍵設(shè)備,原本冷剪剪刃斜度小,剪切時同時受力的鋼筋多,在剪貼的過程中極易造成鋼材彎頭,影響成品鋼材的外觀質(zhì)量和生產(chǎn)指標。經(jīng)技術(shù)人員多次對冷剪機構(gòu)受力進行分析,通過大量數(shù)據(jù)對比、資料查閱,把原本的小斜度剪刃改造成大斜度剪刃。改造后的剪刃,在使用過程中造成的鋼材彎頭現(xiàn)象明顯減少,剪刃的壽命也大幅度提高,每年可創(chuàng)造效益60余萬元。
化繁為簡改裝置,妙解難題助生產(chǎn)
棒三線精整成品平托裝置是鋼材進行收集轉(zhuǎn)送的重要機構(gòu)。原本設(shè)計的精整成品平托裝置的鏈輪不在一根通軸上,并且鏈條節(jié)距大,鋼材運送至平托時經(jīng)常不同步,造成誤機率高,嚴重影響成品收集效率。技術(shù)人員決定對精整成品平托裝置進行簡化改造,通過取消中間五組鏈輪傳動,采用小鏈條驅(qū)動托爪,將鏈條節(jié)距變小,可大幅提高成品收集效率與質(zhì)量,確保托送鋼材平穩(wěn)有序,此項改造每年可創(chuàng)效40余萬元。(王蘭)