煉鐵高爐停爐大、中修時(shí),高爐能否安全、快速降料面關(guān)乎整個(gè)檢修工程進(jìn)度和檢修質(zhì)量。安全、高效降料面關(guān)鍵點(diǎn)在于爐頂打水系統(tǒng)充足的打水量、均勻打水以及良好的霧化效果。陜鋼龍鋼公司高爐檢修降料面?zhèn)鹘y(tǒng)做法是通過(guò)敷設(shè)在爐頂高壓供水環(huán)管供水,采用固定式爐頂打水槍向爐內(nèi)打水和利用氮?dú)猸h(huán)管中的氮?dú)鈱?duì)打水槍槍頭進(jìn)行清掃,以確保降料面過(guò)程連續(xù)不斷打水進(jìn)行降溫。但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),由于打水量不足、打水不均勻、霧化效果不佳,容易在降料面過(guò)程中發(fā)生爆震現(xiàn)象,且達(dá)不到預(yù)期降料面效果,使檢修難度加大、工期延長(zhǎng)。
為有效解決上述問(wèn)題,近期,該公司專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)對(duì)高爐爐頂打水系統(tǒng)介質(zhì)管網(wǎng)布局、介質(zhì)參數(shù)分析討論,決定對(duì)爐頂打水系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過(guò)將固定式爐頂打水槍替換為自動(dòng)伸縮式防堵打水槍、氮?dú)馔ㄈ胨性鰪?qiáng)打水槍的水量與霧化效果等舉措,徹底杜絕了爆震現(xiàn)象發(fā)生,避免了爐頂粉塵堵塞槍頭,確保了打水量與打水的均勻性。改造后,不僅爐頂打水量較原先提高15m3/h以上,打水的均勻性與霧化效果良好,而且工期直接縮短兩天,大幅降低了檢修成本,累計(jì)創(chuàng)效約14萬(wàn)元。(薛曉妮 程建紅)