在競爭激烈的鋼鐵行業(yè)中,成本控制是每一個企業(yè)都必須面對的重要課題。鄂城鋼鐵鋼軋廠通過深入踐行“算賬經營”理念,各工序車間紛紛從細節(jié)入手,精細管理、精打細算,對生產過程中的每一個環(huán)節(jié)都進行嚴格的成本控制,確保經濟效益的最大化的同時,保持生產效率的動態(tài)平衡。
技術攻關助力降低鋼鐵料消耗
煉鋼工序煉鋼車間以從熱量平衡和物料平衡入手,成立技術攻關小組,精準算好每一個操作步驟,以經營的理念對待每一種物料消耗,進一步降低鋼鐵料消耗,8月份,鋼軋廠鋼鐵料消耗降到每噸1048公斤以下。
精準把握溫度控制
對冶煉螺紋鋼的3號轉爐出鋼口進行合理擴徑,縮短出鋼時間、降低出鋼過程溫降。將常溫合金優(yōu)化為烘烤后的400℃高溫合金,實現出鋼溫度同比去年減低7℃。
技術攻關助力工藝改進
車間通過開展系列攻關,有效改進工藝技術。通過固化轉爐用料結構攻關,提高含Fe資源金屬收得率,試驗不同類型含Fe資源的吹煉噴濺情況。通過優(yōu)化副槍模型攻關,根據副槍模型大數據反算功能,計算高鐵鋼比下的物料溫降值,確保轉爐熱量平衡穩(wěn)定。通過優(yōu)化轉爐操作模型攻關,跟蹤吹煉過程,優(yōu)化調整槍位、流量減少噴濺,探索出標準的操作模式并對班組進行培訓。
降低鋼鐵料
通過含Fe資源金屬收得理論算賬模型攻關,鋼鐵料目標降低,因此降低鋼鐵料主要在于加入含鐵資源熔化成鋼水,并且減少噴濺和操作失誤。
績效機制助力軋制“三控制”執(zhí)行
軋鋼工序棒三熱軋車間充分運行“市場經營強績效”機制,細化日產目標,將日產目標分解到小時軋制條數,聚焦關鍵指標改善,修訂車間經濟責任制,將指標倒逼到個人。
嚴格控制軋制過程
提前線下做好精軋線上輥縫測量,節(jié)約換輥時間。堅持“一機三確認”,堅決不帶“問題”上線,上線后勤觀察、勤測量、勤聯(lián)系,發(fā)現問題,及時處理。產線月故障誤時同比下降20%以上。
嚴格軋制生產節(jié)奏
從鋼坯進爐、出爐到軋制成材、出庫,盯緊每一條鋼的節(jié)奏,盯緊每一個生產環(huán)節(jié)。以小時產量保班產,以班產保日產,向極致管理要效率,軋制節(jié)奏同比提升8%以上。
嚴格兌現績效考核
對每班產生的誤時堅持“三不放過”原則,做到責任到人、獎懲到人、通報到人,壓實崗位責任。從嚴執(zhí)行車間經濟責任制,以績效拉開落后與先進班組之間的差距,充分調動班組積極性。
細摳作業(yè)助力消耗降成本習慣
優(yōu)化每一個作業(yè)內容和作業(yè)時間
準備車間將算賬經營摳到優(yōu)化每一個作業(yè)內容和作業(yè)時間。通過探索合金、溶劑節(jié)約措施,發(fā)現20:00-22:00是日常上料的密級段,為了節(jié)約能耗,散料班組克服困難避開這個谷峰頻上料,采取22:00-次日9:00,15:00-20:00帶料,每年可節(jié)省電費約10多萬元,從而降低了能源消耗成本。
實現了資源的最大化利用
煤氧槍是煉鋼過程中不可或缺的工具,但其消耗量大、成本較高。為了降低這一成本,準備車間采取了將目前煤氧槍接口形式不變,將深入鋼包的部分由碳鋼材質更換為不銹鋼方式投入生產使用。經過改造,原來一支煤氧槍只能用一天,現在一支可以用2天半,實現了資源的最大化利用,一年可節(jié)約煤氧槍采購成本4.5萬元。這些看似微小的舉措,卻為車間帶來了顯著的經濟效益。
算賬經營各顯神通的背后
是各崗位深知市場競爭的激烈
倒逼到個人
到崗位的較勁和認真
只有不斷地精打細算
兼顧效率和成本的平衡
才能為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展使盡力量
(何曉宇 張玉 姜斌 汪婷)