本報通訊員 王楊 王萱晨
近日,筆者走進河鋼集團張宣科技棒材產線,一支支30CrMoA圓鋼產品正在冷床緩慢搖動。該產線技術人員頂著高溫來到冷床旁,利用打捆停留的間隙,認真測量著該產品尺寸。當看到產品尺寸精度穩(wěn)定達到0.2毫米內時,技術人員內心的喜悅之情溢于言表。
今年初以來,張宣科技堅持“一切以效益為中心”經營理念,進一步貼近市場、貼近客戶,積極引導職工細化《HyMEX?產品開發(fā)項目工作方案》,深挖潛力,全力滿足客戶多元化、差異化用鋼需求,真正實現(xiàn)高端產品高端效益。該公司相關負責人介紹,該公司自主升級的KOCKS(考克斯軋機)軋機投入使用后,先后成功開發(fā)直徑18毫米、直徑19毫米等多品種、多規(guī)格的高端圓鋼產品,且產品不圓度指標由0.3毫米縮小至0.2毫米以內,產品核心競爭力進一步提升。
瞄準產品提質需求
升級產線關鍵裝備
日前,張宣科技棒材產線各部門負責人在該公司經營例會上“曬”出了圓鋼產品質量攻關“成績單”及下一步提質方案。在日趨嚴峻的市場形勢下,該公司全力以赴應對市場挑戰(zhàn),充分發(fā)揮各系統(tǒng)的獨有優(yōu)勢,全面梳理產線關鍵工序,從工藝、生產、設備、技術等方面著力攻關,最大限度提升產品質量。
為進一步滿足高端客戶深加工需求,該公司召開產品提質研討會,各系統(tǒng)技術人員在會上積極獻計獻策。“想要滿足高端客戶的高指標要求,我們要圍繞挖掘設備潛力攻關,采用KOCKS三輥減定徑軋機替代傳統(tǒng)二輥軋機,通過升級關鍵裝置來穩(wěn)定產品尺寸波動范圍,同時要提高智能化程度,進一步促進產線整體控制能力提升?!痹O備系統(tǒng)負責人宋明憑借多年的經驗和過硬的技術能力提出自己的思路,得到了大家的一致贊成。
方案雖好,但軋機升級過程極為復雜,不僅涉及機械裝置安裝,還需要編寫相應的自控程序。因此,同步推進機械、電氣升級工作成為需要攻克的難點。
該公司技術人員通過深入分析討論、查閱KOCKS三輥減定徑軋機資料,與KOCKS軋機制造廠家進行充分溝通研討,最終敲定了升級方案。在裝置升級過程中,他們累計開展傳動軸、滾珠等20余項設備及配件的修配改代工作,保證了設備功能精度的精準還原。同時,完成變形效率高、寬展系數(shù)小、斷面受力均勻等控制點PLC(可編程邏輯控制器)程序編寫,為該產線的高質、高效生產提供了保障。
“后續(xù),我們將持續(xù)優(yōu)化和完善KOCKS軋機功能精度,深入挖掘和發(fā)揮好裝備優(yōu)勢,為對接高端客戶、開發(fā)高端產品做足設備保障?!闭劶昂罄m(xù)生產,三棒產線設備主管牛建軍信心滿滿。
釋放資源配置能效
搶占毫米精度“質”高點
日前,在該公司棒材產線主控室內,技術人員與操作人員全神貫注地坐在操作臺前,眼神緊緊鎖定在監(jiān)控屏幕上,逐一檢視精軋監(jiān)控畫面和工藝數(shù)據,認真跟蹤著不久前開展的KOCKS三輥減定徑軋機攻關成果應用到產線后的效果。
“產品尺寸偏差穩(wěn)定在-0.20毫米~0.20毫米,尺寸精度完全滿足客戶協(xié)議要求,咱們的攻關非常成功。”兩人異口同聲道。
今年初以來,該公司聚焦指標提升、產品結構優(yōu)化等關鍵環(huán)節(jié),以技術升級為抓手,合力破題攻關、深挖內潛,全力提升產品綜合競爭力。抽油桿用鋼客戶提出了產品不圓度需控制在≤0.30毫米,且總彎曲度不大于定尺長度的0.25%的毫米級尺寸精度要求。為使該產品經精細加工后與石油勘探設備實現(xiàn)完美匹配,該公司最大限度挖掘裝備潛力,釋放資源配置能效。
一方面,他們圍繞KOCKS軋機CAPAS(卡帕斯)智控裝配系統(tǒng)做文章,借助智能裝配技術調整軋機導衛(wèi)、夾送輥輥縫及其他區(qū)域軋機壓下量,減少軋制過程中尺寸波動。最終,該產品不圓度指標較客戶要求再優(yōu)化0.1毫米。
另一方面,他們采取技術延鏈補鏈的方式,利用測徑儀在線監(jiān)測程序,將測量產品尺寸的關鍵數(shù)據反饋至BAMINCON(巴米康)智能軋制控制系統(tǒng),兩個程序智能匹配、參數(shù)動態(tài)連鎖調整,實現(xiàn)軋機孔型、壓下量等全流程軋制張力動態(tài)調節(jié)的目標,使產品達到毫米級精控標準,并同步小幅度優(yōu)化飛剪、夾送輥超前系數(shù)等參數(shù),確保頭尾端部夾痕在切除范圍內,使產品具有良好的表面質量。
《中國冶金報》(2024年09月24日 07版七版)