寶武集團(tuán)中南股份板材工序近日完成了熱噴印機(jī)的升級(jí)改造,經(jīng)在線調(diào)試使用,達(dá)到預(yù)期使用效果,可以滿足熱分剪后板面標(biāo)識(shí)的需求。
之前板材工序堆冷板下線時(shí)需要人工進(jìn)行在線標(biāo)識(shí),根據(jù)堆冷板要求,下線鋼板的溫度都在350度以上,在線標(biāo)識(shí)時(shí)員工要對(duì)著生產(chǎn)計(jì)劃單,在輥道邊使用高溫蠟筆對(duì)鋼板的板面和側(cè)面進(jìn)行手寫標(biāo)識(shí),手寫標(biāo)識(shí)時(shí)間長(zhǎng)、效率低,還容易出現(xiàn)標(biāo)識(shí)手寫錯(cuò)誤,同時(shí)人員需要長(zhǎng)時(shí)間接觸高溫鋼板,容易被高溫鋼板灼傷,存在安全隱患。原來(lái)在鋼板熱矯直后有個(gè)熱噴印機(jī),因工藝升級(jí)已停用許久,其噴印組件也已銹蝕堵塞。為進(jìn)一步提升現(xiàn)場(chǎng)工作效率,板材工序提出將該熱噴印機(jī)移位到精整三號(hào)冷床出口位置,將其柜體元器件、噴印組件等進(jìn)行更換,控制系統(tǒng)升級(jí)改造為PLC控制系統(tǒng),并加裝側(cè)噴印機(jī),將其長(zhǎng)旋轉(zhuǎn)臂改為機(jī)器手,增加數(shù)據(jù)通訊模塊,熱噴印標(biāo)識(shí)系統(tǒng)操作軟件升級(jí)實(shí)現(xiàn)二、三級(jí)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及側(cè)噴印機(jī)通訊連接。
熱噴印機(jī)完成升級(jí)改造后,采用了工業(yè)機(jī)器人,可實(shí)現(xiàn)高溫鋼板的在線自動(dòng)標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)后下線堆冷,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,無(wú)需人工進(jìn)行標(biāo)識(shí),提高了生產(chǎn)的效率,并確保了每件鋼板的信息準(zhǔn)確無(wú)誤,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效避免了相應(yīng)的安全隱患。(陳睿)