重慶鋼鐵軋鋼廠認真落實“四化”“四有”要求,深入踐行算賬經(jīng)營理念,通過技術創(chuàng)新,不斷探索降本增效新點子,用實際行動深化算賬經(jīng)營并取得實效。
熱卷產(chǎn)線的行車主起升聯(lián)軸器頻繁出現(xiàn)故障,導致生產(chǎn)效率降低,維修成本增加,嚴重影響行車的正常吊運生產(chǎn)。對此,行車作業(yè)區(qū)成立攻關小組,針對此問題展開攻關,攻關小組通過對不同的班次、作業(yè)類別以及吊運負荷統(tǒng)計,梳理設備運行情況記錄,為后續(xù)的改造方案提供數(shù)據(jù)支撐。同時與行車設備廠家取得聯(lián)系,參考同行業(yè)設備適用類型,制定了聯(lián)軸器改造方案——改造聯(lián)軸器密封圈,并結合特種設備國家相關安全標準規(guī)范,對方案進行了合規(guī)性評價。
方案確定后,攻關小組根據(jù)方案對聯(lián)軸器的密封位置進行改造,通過對聯(lián)軸器進行切割、打磨,確保端面與新的密封圈進行有效貼合。小組成員通過挑選材料、測量、裁剪、打磨,自發(fā)制作新的密封圈。在小組成員的共同努力下,新的密封圈及各零部件成功安裝到位。該改造可使傳動軸軸向力作用在密封圈上,密封不受力,能有效減少聯(lián)軸器的脫齒現(xiàn)象。
改造完成后,熱卷成品區(qū)域行車主起升聯(lián)軸器的性能得到了有效提升。使用周期較改造前提升18個月,熱卷產(chǎn)線成品庫主車全年可減少聯(lián)軸器更換量15件,降低備件消耗4.5萬元。同時,改造后聯(lián)軸器更換檢修項目數(shù)量降低,年可節(jié)約檢修費用1萬余元。改造后,行車吊運平均月誤時較改造前降低5小時,極大地提高了生產(chǎn)效率。
目前,該聯(lián)軸器已在軋鋼廠進行全區(qū)域推廣,熱卷成品同類型聯(lián)軸器已成功推廣4臺,同時部分聯(lián)軸器已繪制全套圖紙。軋鋼廠將認真踐行“每一分錢都要較真,每一分鐘都不耽擱,每一個人都要擔當”的理念,持續(xù)推進算賬經(jīng)營、提質(zhì)增效工作,助力公司打贏這場生存保衛(wèi)戰(zhàn)。(范婷婷)