近日,在新鋼集團煉鋼區(qū)的火熱生產(chǎn)現(xiàn)場,負責設(shè)備正常運行的新鋼集團數(shù)智化部煉鋼自動化作業(yè)區(qū)傳來捷報:通過對鋼一區(qū)三座轉(zhuǎn)爐氧槍編碼器進行的技術(shù)改造,成功破解了長期困擾生產(chǎn)的維護難題,為氧槍的穩(wěn)定運行掃清障礙,不僅故障率大幅下降70%,而且實現(xiàn)了年節(jié)約成本60多萬元的佳績。
氧槍,轉(zhuǎn)爐煉鋼的心臟設(shè)備,其重要性不言而喻。它如同一位不知疲倦的戰(zhàn)士,頻繁穿梭于熾熱的爐火之中。而編碼器,則是這位戰(zhàn)士的“眼睛”,精準采集數(shù)據(jù),確保氧槍槍位與自動升降控制的準確無誤,一旦編碼器“失明”,氧槍便可能迷失方向,栽入轉(zhuǎn)爐,引發(fā)重大設(shè)備事故。
然而,新鋼集團厚板事業(yè)部鋼一區(qū)轉(zhuǎn)爐的編碼器卻長期身處險境,在改進前,它位于氧槍橫移小車換槍一側(cè),空間狹小,搶修時如同在鋼絲繩卷筒間的縫隙中“舞蹈”,危險重重,加之這一區(qū)域高危頻發(fā),維護難度大,隱患難以察覺,編碼器故障頻發(fā),成為生產(chǎn)中的一塊“心病”。
新鋼集團數(shù)智化部和用戶單位迎難而上,多次召開專題會議,深入現(xiàn)場調(diào)研,終于找到了破解之道,他們巧妙地將編碼器移位至氧槍橫移小車平臺一側(cè),遠離高危區(qū)域,讓日常點巡檢變得輕松自如,隱患無處遁形。同時,他們還將編碼器聯(lián)軸器的塑料件升級為合金彈簧連接,大大增強了設(shè)備的耐用性,損壞率降低了80%以上,每年節(jié)約成本達60多萬元。
更為巧妙的是,新鋼集團數(shù)智化部技術(shù)人員在現(xiàn)場新增了備用編碼器,通過雙編碼器數(shù)據(jù)比較實現(xiàn)超差報警,為氧槍運行上了“雙保險”。這一創(chuàng)新舉措,不僅提升了設(shè)備的穩(wěn)定性,更為煉鋼的安全生產(chǎn)保駕護航。(萬新東 嚴小斌)