一直以來(lái),煉鋼廠積極踐行“極致能效”工程,既要控制能源消耗,又要確保無(wú)組織煙氣排放達(dá)標(biāo),如何實(shí)現(xiàn)能耗環(huán)保兩兼顧?煉鋼車間創(chuàng)新小組給出了答案。而這種創(chuàng)新成果也榮獲了公司二季度“創(chuàng)新一等獎(jiǎng)”。
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
在煉鋼過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)煙氣外溢現(xiàn)象。目前國(guó)內(nèi)有三種防止煙氣外溢的封堵方式:機(jī)械密封、氮?dú)饷芊夂退?。煉鋼?chuàng)新小組通過(guò)分析各方法的優(yōu)缺點(diǎn),最終決定采用水封方式封堵活動(dòng)煙罩。
水封方式有密封性好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、容易維護(hù)、不易損壞、能源消耗低等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),但也存在易積渣、易堵塞、壽命短等缺點(diǎn)。
解決問(wèn)題
改進(jìn)水封方式的缺點(diǎn)成了小組的主要任務(wù),煉鋼創(chuàng)新小組集思廣益自行設(shè)計(jì)了一套水封自循環(huán)系統(tǒng),不僅解決了水槽積渣沖洗的難題,還可以在水系統(tǒng)故障報(bào)警時(shí)自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)水冷卻、清渣,延長(zhǎng)了水封的壽命。
圖為轉(zhuǎn)爐煙罩水封系統(tǒng)改造后無(wú)煙氣外溢
改造效果
目前3#轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩水封已運(yùn)行3個(gè)月,未出現(xiàn)煙氣外溢現(xiàn)象,煤氣熱值提升200,能源消耗由原來(lái)的噸鋼1.1元降至0.15元,檢修時(shí)間大幅減少,通過(guò)改造實(shí)現(xiàn)了極致高效、能耗環(huán)保兩兼顧目標(biāo)。
此項(xiàng)創(chuàng)新成果--《3#轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩水封改造》榮獲了公司二季度創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)。這不僅是煉鋼廠積極推動(dòng)全員崗位創(chuàng)新的優(yōu)秀成果,也更進(jìn)一步激發(fā)職工學(xué)習(xí)新知識(shí),掌握新技能,創(chuàng)造新技術(shù)的積極性。(黃海 劉瑩)