今年來,鄂城鋼鐵公司煉鐵廠積極落實“四化”“四有”和“百千萬”工程要求,全員發(fā)動,每一道工序、每一個崗位勤對標、練內(nèi)功、提能力,努力實現(xiàn)企業(yè)更好發(fā)展。
“上好料”“看好水”“出好鐵”
2號高爐全體員工不斷挑戰(zhàn)自我、強化責任和協(xié)同,創(chuàng)新加焦模式,及時糾正高爐操作規(guī)程,確保高爐“上好料”“看好水”“出好鐵”。
3月-5月份,2號高爐爐況平穩(wěn),鐵水質量穩(wěn)定,高爐利用系數(shù)達到較高水平。
63天風口小套零破損
1號高爐全體干部職工,通過規(guī)范操作過程,嚴格加減風,控制好爐外出鐵間隔,每周對高爐冷卻設備進行破損檢查等措施,將高爐冷卻設備維護落實到位,為維持高爐氣流穩(wěn)定創(chuàng)造條件。
2月至4月份,1號高爐創(chuàng)造了長達63天風口小套零破損的歷史紀錄,減少小套更換5-8件,節(jié)約設備成本10萬余元。
從“分田到崗”到“包產(chǎn)到戶”
煉焦車間為提升全系統(tǒng)設備保障能力,建立設備運行管理體系,通過實行“分田到崗”到“包產(chǎn)到戶”,保障焦爐全系統(tǒng)設備穩(wěn)定順行。
首先強化全員設備包保制度,人人劃分一臺設備,明確包保責任,落實職工“一人一表”崗位職責與績效掛鉤。
其次建立由工藝、設備和電氣高級技術人員對干熄焦區(qū)域專項包保,固化關要設備檢查、維護、更換周期與執(zhí)行標準,建立設備周期性維護維修清單,長周期設備設施檢查得以落實。1-5月,車間職工自查設備隱患604條,整改完成率100%。(張鵬飛、蔣安健、熊艷)