近日,特軋廠棒三線成功實現(xiàn)K3切分工藝軋制22mm規(guī)格螺紋鋼。
據(jù)了解,原工藝采用國內(nèi)大多數(shù)控軋控冷廠家所制定的K5切分軋制技術(shù),其原因是防止軋件穿水后切分帶難以消除,產(chǎn)生成品表面折疊缺陷,造成成品質(zhì)量問題。但經(jīng)過軋鋼首席工程師的推算,可通過一種巧妙的方法將軋件扭轉(zhuǎn)消除切分帶,這種技術(shù)已成功申報技術(shù)秘密。在特軋廠技術(shù)人員從料型大小、延伸系數(shù)、進出口導衛(wèi)尺寸、軋輥孔型設(shè)計、成品軋制速度等諸多方面進行多次論證后,將22mm規(guī)格螺紋鋼二切分工藝由K5切分改進成K3切分,并一次成功上冷床,試軋后,質(zhì)量的表面檢測、性能檢測均符合要求。
此工藝由原來的17個道次,減少為16個道次,并且在K3道次實現(xiàn)2切分,軋制更加穩(wěn)定,減去的兩個預精軋道次,省去了兩套機架的軋輥和備件消耗,由此可降低電耗1~2kWh/噸,達到效率提升和降本增效的目的。原15、16機架位350型軋機,不能通過線下打焊裝置進行打焊,每次更換15、16機架都需要浪費8分鐘以上時間對孔型打焊操作,其目的是防止咬入打滑堆鋼,這次技術(shù)改造減少了15、16兩套機架可以降低預精 軋軋輥更換的工藝時間,平均每輪規(guī)格可以節(jié)約60分鐘以上,有效作業(yè)率可提升0.2%,棒三產(chǎn)能進一步得到提升。
至此,棒三線20規(guī)格及以上的螺紋鋼,均實現(xiàn)了在K3切分的工藝,效率和成本優(yōu)勢得到逐步釋放。