本報訊 近日,由中冶華天負責總體及工藝設計的長江鋼鐵軋鋼廠二車間南、北線直軋節(jié)能環(huán)保改造設計項目熱負荷試車成功。改造后,長鋼雙棒生產(chǎn)線噸鋼可節(jié)約高爐煤氣120立方米;同時,減少氧化鐵皮燒損,大幅提高成材率,綜合噸鋼可節(jié)約成本100元~150元,取得了突出的經(jīng)濟、環(huán)保效益。該技改工程的成功是長江鋼鐵高質量發(fā)展、打造新質生產(chǎn)力的生動寫照,也集中體現(xiàn)了中冶華天“冶金建設國家隊”第一梯隊的綜合實力和央企擔當。
據(jù)了解,中冶華天總承包長江鋼鐵軋鋼廠二車間南北雙棒項目于2011年投產(chǎn),為順應新時代高質量發(fā)展需求,2023年,中冶華天對該生產(chǎn)線及設備進行升級改造,主要是采用熱送直軋工藝,實現(xiàn)免加熱軋制螺紋鋼,減少加熱爐煤氣、水、電等介質消耗,降低鋼坯氧化燒損,從而實現(xiàn)降低能耗、提升產(chǎn)品市場競爭力目標,并助力長江鋼鐵打造新型生產(chǎn)經(jīng)營模式,發(fā)展新質生產(chǎn)力。
為高質高效完成該項目,中冶華天設計團隊多次趕赴現(xiàn)場實地考察,與業(yè)主保持密切溝通,為該產(chǎn)線量身定制了系統(tǒng)改造方案——采用四通道工藝布局,即1號連鑄機-南/北軋線,2號連鑄機-南/北軋線,真正意義上實現(xiàn)了連鑄-軋鋼生產(chǎn)組織一體化;采用免加熱軋制工藝,降低了開軋溫度,為整條產(chǎn)線采用熱機軋制和降低合金成分創(chuàng)造了有利條件;在充分利用現(xiàn)有公輔設施供給能力的基礎上,新增部分電氣及液壓等配套設備,大大降低了項目投資。該團隊全體成員同心協(xié)力,克服工期任務緊張、專業(yè)交叉作業(yè)復雜等困難,安全、高效、優(yōu)質地完成了任務,為業(yè)主交上了一份滿意的答卷。 (徐萌)
《中國冶金報》(2024年08月13日 05版五版)