轉(zhuǎn)爐氧槍是冶煉生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。首先,由于工藝要求,氧槍需要做頻繁的移動(dòng)和定位,氧槍定位的快速、準(zhǔn)確、可靠,可以提高冶煉效果及生產(chǎn)率。其次,吹氧煉鋼屬于高溫、高壓氣體大流量作業(yè),如出現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)操作錯(cuò)誤,或安全措施不利,則可能發(fā)生爆炸,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。江西新鋼公司煉鋼廠鋼一區(qū)氧槍升降定位工藝位置有十三處,分別是下限點(diǎn)、濺渣點(diǎn)、吹煉點(diǎn)、開(kāi)吹點(diǎn)、關(guān)氧點(diǎn)、下降等候點(diǎn)、上升等候點(diǎn)、換槍點(diǎn)、上極限點(diǎn)、上升高速區(qū)、下降高速區(qū)等,氧槍定位主要依靠絕對(duì)式編碼器將數(shù)據(jù)采集與程序設(shè)定數(shù)據(jù)比較判定,同時(shí)利用機(jī)械主令控制器進(jìn)行位置信號(hào)警示。
由于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境較為惡劣,一是編碼器易出現(xiàn)測(cè)量偏差,不能及時(shí)辨識(shí)出來(lái);二是信號(hào)受干擾,影響生產(chǎn)節(jié)奏;三是機(jī)械主令控制器積灰、機(jī)械磨損,不能準(zhǔn)確提供位置信號(hào)。為此,江西新鋼公司自動(dòng)化部煉鋼自動(dòng)化車間轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)將機(jī)械主令控制器改為絕對(duì)式編碼器,形成主/備用編碼器,這是改進(jìn)的基本思路。依據(jù)有:一是絕對(duì)式編碼器能直接輸出數(shù)字量,根據(jù)讀出碼盤上的編碼,檢測(cè)絕對(duì)位置,不要計(jì)數(shù)器,在轉(zhuǎn)軸的任意位置都可讀出一個(gè)固定的與位置相對(duì)應(yīng)的數(shù)字碼,沒(méi)有累積誤差,電源斷電后位置信息不會(huì)丟失;二是現(xiàn)場(chǎng)具備改進(jìn)的施工條件,只要拆除原有的機(jī)械主令控制器,改進(jìn)連接器就可安裝新的編碼器。
新的編碼器安裝到位后,進(jìn)行軟件編程及畫面組態(tài),實(shí)現(xiàn)了以下功能:一是利用主/備用編碼器動(dòng)態(tài)比較,當(dāng)兩者數(shù)值超過(guò)設(shè)定值(目前設(shè)定為400mm)時(shí),觸發(fā)聯(lián)鎖停止,并在主畫面“A/B槍主/備用編碼器超差”閃爍。當(dāng)發(fā)現(xiàn)“主/備用編碼器值超差”后,通過(guò)人工確認(rèn)判別出有問(wèn)題的編碼器,也可以通知值班電工一起確認(rèn);二是點(diǎn)擊“編碼器切換”按鈕,彈出“氧槍編碼器切換”窗口,通過(guò)“主用/備用”按鈕,選擇正常的編碼器;三是點(diǎn)擊“A/B槍超差解除”切換按鈕,解除兩個(gè)編碼器的數(shù)據(jù)比較聯(lián)鎖功能后,再點(diǎn)擊“確認(rèn)復(fù)位”按鈕。
轉(zhuǎn)爐氧槍實(shí)現(xiàn)主/備用編碼器的改進(jìn)后,效果明顯,不僅降低了設(shè)備故障率,減少非計(jì)劃停產(chǎn)時(shí)間,大大提高了生產(chǎn)效率,而且還減少了因檢修或故障搶修造成的人力、物力等消耗,氧槍運(yùn)行安全性得到進(jìn)一步提升,具有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。(嚴(yán)小斌 鄧國(guó)華)