本報訊 近期,天鐵公司熱軋廠完成加熱爐蓄熱體改造,每座加熱爐蓄熱體更換周期由6個月提高到12個月。
加熱爐高溫段蓄熱體吸收大量熱能并儲存起來,在需要時釋放熱量,達(dá)到減緩加熱爐溫度變化的作用。該廠加熱爐蓄熱體在高溫段使用周期為6個月,在低溫段為12個月。為了提高生產(chǎn)效率,降低耐材成本,圍繞延長高溫段蓄熱體使用周期,該廠開展技術(shù)攻關(guān)。
為了確保攻關(guān)效果,該廠攻關(guān)組聯(lián)合板加車間技術(shù)人員,以3號加熱爐為攻關(guān)對象,經(jīng)過現(xiàn)場實地勘察,結(jié)合板加車間長期統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析出影響高溫段蓄熱體使用周期的因素。其主要原因有進(jìn)入加熱爐管道的煤氣含水量過多、排煙溫度過高、爐膛溫度控制過高。
找到具體原因后,攻關(guān)組在全面分析數(shù)據(jù)和問題的基礎(chǔ)上,提出了具體改進(jìn)措施:首先,針對加熱爐管道內(nèi)煤氣含水量過多問題,積極與設(shè)備檢修車間溝通,加強(qiáng)加熱爐區(qū)域排水器巡檢次數(shù),最大程度減少水分進(jìn)入管道,經(jīng)過一段時間治理,效果較為明顯;其次,針對排煙溫度過高問題,將排煙溫度由180℃~200℃降低到120℃~160℃;重新制訂了爐膛溫度控制制度,并組織崗位人員培訓(xùn),嚴(yán)格管理,加強(qiáng)檢查,確保執(zhí)行效果。 (王冰 李婕)