近期,在鄂城鋼鐵公司能源環(huán)保部
一場提升生產(chǎn)穩(wěn)定性與智慧水平的創(chuàng)新
正在悄然進(jìn)行
氣體車間一混站已穩(wěn)定服務(wù)16載
隨著時(shí)間的推移
現(xiàn)場設(shè)備和PLC系統(tǒng)逐漸老化
給加壓機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)
會(huì)影響軋材、厚板產(chǎn)線的煤氣需求
氣體車間崗位人員辨識(shí)出這一隱患
設(shè)備管理室東區(qū)儀表班高操龔政
聯(lián)合氣體車間運(yùn)行班班長謝云
組織班組骨干展開深入研討與實(shí)踐探索
最終找到一套切實(shí)可行的解決方案
他們?yōu)?#機(jī)量身定制了一套全新的
PLC控制系統(tǒng)
實(shí)現(xiàn)與原PLC系統(tǒng)的無縫切換
且互為備用
一旦原PLC系統(tǒng)發(fā)生故障
新系統(tǒng)可立即接管7#機(jī)的控制任務(wù)
保障生產(chǎn)流程持續(xù)進(jìn)行
改造完成后
加壓機(jī)由兩套PLC系統(tǒng)共同控制
運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠
改造還帶來了顯著的節(jié)能效益
原本需要兩臺(tái)加壓機(jī)分別就地和遠(yuǎn)程控制
現(xiàn)在僅需一臺(tái)加壓機(jī)即可滿足生產(chǎn)需求
年節(jié)約電費(fèi)約31萬元
(孫麗)