寶武集團中南股份物流部強化工序協(xié)同配合,促進鋼材中轉降本,不僅每月可節(jié)約汽車中轉費用約7.75萬元,而且可壓縮機車一次作業(yè)時間,實現(xiàn)機車作業(yè)效率提升33%,有利于降低機車油耗。
堅持問題導向
在一次工作溝通中,物流部成品作業(yè)區(qū)負責人提出廠內(nèi)自備車在成品庫的使用率不足,造成鋼材汽車中轉量大,中轉成本偏高。該部鐵運作業(yè)區(qū)負責人聽后立即帶著問題回到作業(yè)區(qū)組織骨干召開分析會。通過班組長對當班的作業(yè)情況分析,大家一致認為班中確實存在鐵路自備車與火車外發(fā)局車送裝卸率不同步的問題,主要是裝火車外發(fā)局車時沒有及時配裝卸鐵路鋼材自備車,造成本班或下輪班缺少火車自備車而影響鋼材中轉,使得該部成品作業(yè)區(qū)不得不采用汽車中轉。
多舉措促改進
為保障好棒二、棒三線與中心庫、板坯庫的生產(chǎn)順行,自備車倒運是保產(chǎn)任務重點。首先,物流部鐵運作業(yè)區(qū)調(diào)整作業(yè)運行方式,加強了班中外發(fā)路局車周轉管控,增加火車工業(yè)線材自備車中轉率,從每班中轉1趟增加至2趟。送裝外發(fā)火車同時與成品個庫點密切聯(lián)系協(xié)調(diào),并全力保障好鐵路鋼材自備車組織運用,確保各庫點正常生產(chǎn)秩序。同時,班中調(diào)度人員利用好智能化監(jiān)控系統(tǒng),實時追蹤各庫區(qū)的鋼材裝車情況,根據(jù)現(xiàn)場火車外發(fā)與自備車裝車情況,精準動態(tài)調(diào)整作業(yè)組織提升,最大限度地減少再對車率,提高運輸效率,高效保證路局車與自備車倒運同時調(diào)運,減少作業(yè)計劃變更。針對全天外發(fā)計劃批次較多的裝車點,普車調(diào)度室與成品庫做好兩端聯(lián)動,充分釋放運輸組織能力,優(yōu)先組織安排,給予運力傾斜,實行優(yōu)先對裝、優(yōu)先裝車、優(yōu)先掛運來滿足外發(fā)火車送裝需求,確保高效送達,避免外發(fā)火車不能及時裝出而影響鋼材火車計劃。
優(yōu)化協(xié)同見實效
通過對運輸組織的優(yōu)化調(diào)整,極大改善了以前每班裝好外發(fā)路局車后再安排火車自備車倒運,從而影響一組自備車用不上的情況。另外,以前一個班大部分是倒運一組自備車,現(xiàn)在每班確保倒運2組,加上線材自備倒運有條件要保障倒運2組,線材倒運量每班提升了240噸,棒材每班提升400噸,一天自備車鋼材中轉量能提升720噸,月度減少汽車中轉量約2.16萬噸,月度可節(jié)約汽車中轉費用約7.75萬元。同時,通過科學、合理運行廠內(nèi)自備車中轉鋼材,還可以壓縮一次作業(yè)時間,機車作業(yè)效率提升33%,有利于降低機車油耗。(潘海岳 文波)