今年以來,重慶鋼鐵軋鋼廠堅持算賬經(jīng)營,認真落實“一切成本皆可降”的理念,以“降本增效無小事,點滴行動創(chuàng)效益”為主題,號召激勵員工立足崗位深挖降本增效效益點,通過崗位創(chuàng)新、設備改進等小改革、小革新讓員工的“金點子”變成降本增效的“真金白銀”。
“小改革”→提效率
“軋區(qū)一級畫面的數(shù)據(jù)全部消失了!”
厚板設備作業(yè)區(qū)值班人員接到“緊急電話”迅速趕到現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)軋區(qū)L1服務器無法正常啟動,設備人員隨即切換備用服務器,由于數(shù)據(jù)龐大,導致切換時間較長。
畫面切換超時可是大隱患!員工楊映熙深思熟慮后,和徒弟常燕梅倆人立即著手“尋找良策”,他們提出將應用程序和數(shù)據(jù)庫分離,為應用服務器配置兩臺物理服務器,數(shù)據(jù)庫服務器運行在虛擬化集群中,通過不斷檢查配置情況完成分離。實現(xiàn)數(shù)據(jù)分離后,切換時不再進行數(shù)據(jù)庫同步,只需要切換應用服務器,切換時間較改進前降低83.3%。
? “金點子”→降費用
熱卷產(chǎn)線在3.5mm以下薄規(guī)格生產(chǎn)過程中,在層流冷卻時常出現(xiàn)頭部上翹,導致帶鋼頭部進入夾送輥后發(fā)生堆鋼,產(chǎn)生廢鋼,這成了產(chǎn)線成本管控和效率提升的“絆腳石”。
這激起了二級模型工藝管理人員袁偉的“斗志”。他開始梳理問題、組織人員開展頭腦風暴,找到問題根源后,帶領團隊梳理程序并對系統(tǒng)進行優(yōu)化改進。通過程序改進,徹底消除了薄規(guī)格鋼板生產(chǎn)引發(fā)的頭部折疊堆鋼事故,每年合計減少廢鋼超105噸,避免類似堆鋼造成的廢鋼降級損失約10萬元。