寶武集團中南股份煉鐵廠緊緊圍繞“活下去 好起來”戰(zhàn)略要求,以“赤鐵英雄”活動為載體,圍繞降本增效、效率提升等開展“金點子”評選,引導廣大員工立足崗位創(chuàng)新創(chuàng)效,取得明顯成效,目前已評審31項“金點子”,促進了關鍵能耗指標實現(xiàn)達標。
高爐車間煤頭資源再利用,年化效益67萬元
針對六煤線在噴吹煤使用過程中,篩分作業(yè)會產(chǎn)生一定量的煤頭(其中包含部分噴煤磨煤機的石子煤)。這些煤頭平均含碳量高達66.38%,具備回收利用價值。高爐車間宋謝敏團隊決定對這些煤頭進行資源化再利用,他們通過煤場的天車抓斗進行吊運,按照每班2斗的比例(大約5噸)將這些煤頭按固定配比少量均勻酒入噴吹煤中,實現(xiàn)有效配加。此舉有效促使了煤頭的回收利用,杜絕了低價外賣,同時盤活了六煤線原煤堆放貨位,年化效益可達67萬元。
原燒車間創(chuàng)新改造提效率,年省電費24萬元
原燒車間陳偉賢與他的團隊對3號受料槽供料效率低的問題提出了改進建議。針對開啟一個非定量圓盤供料輸送流量僅300t/h、頻出現(xiàn)皮帶壓死堵料漏料、受料斗懸空不下料的現(xiàn)象,為提升輸送效率,他們集思廣益,通過改進擋板與皮帶間間距、對皮帶格網(wǎng)進行改造,有效減少格網(wǎng)堵料問題;對受料斗加裝振動器,通過設置程序自動間隔啟停,有效解決受料斗粘料、懸空不下料問題。改善舉措實施后,皮帶輸送效率提升1倍,輸送流量提高后輸送時間可降低,一年能降低用電消耗24萬元。
焦爐節(jié)水行動見成效,年化降本47萬元
6-7#焦爐目前生產(chǎn)水用量大約在2500-2800立方米/天,在氣溫高時,生產(chǎn)水使用量最高達到3300立方米/天。生產(chǎn)水使用量變大直接引起新水成本升高。為降低生產(chǎn)水使用量,在化產(chǎn)中心經(jīng)理的帶領下,成立攻關團隊,實施節(jié)水行動。他們通過制冷水池采取串級使用等措施,新焦水耗明顯降低,9月初至今消耗平均在1950立方米/天,日節(jié)約用水量約600立方米,每月可節(jié)約新水成本3.92萬元,年化降本47萬元。(鄧娟)